logo
最新の会社の事例について

ソリューションの詳細

Created with Pixso. 家へ Created with Pixso. ソリューション Created with Pixso.

ガス気孔率と介在物が高すぎる? ロシアのアルミニウムダイカスト工場は、溶湯品質を改善するためにアルミニウム脱ガス&ドロス除去機を使用しています

ガス気孔率と介在物が高すぎる? ロシアのアルミニウムダイカスト工場は、溶湯品質を改善するためにアルミニウム脱ガス&ドロス除去機を使用しています

2025-05-05

1. プロジェクト背景:スクラップ比率の上昇、溶湯品質が隠れた脅威に

このロシアのアルミニウムダイカスト工場は、主に自動車部品と機械ハウジングを製造しています。原材料コストを削減するため、チャージにおけるスクラップアルミニウムとリターン材の割合を着実に増やしてきました。しかし、いくつかの問題が顕在化し始めました:

  • 内部ガス気孔と介在物の増加 – X線検査では、内部欠陥による不良率の上昇が示されました。

  • 金型侵食と付着の加速 – 不純な溶湯は金型表面への化学的・機械的攻撃を増加させ、金型メンテナンス間隔を短縮し、ダウンタイムを増加させました。

  • 炉の変更だけでは問題は解決しなかった – より優れた溶解炉を使用しても、根本原因は残っていました:工場には、堅牢なインラインアルミニウム溶湯精製工程が欠けていました。

経営陣は、保持炉と鋳造の間にアルミニウム脱ガス・ドロス除去がないと、スクラップ率目標の達成は非常に困難であると認識しました。そこで、溶湯をオンラインで清浄化するためのアルミニウム脱ガス機/アルミニウム脱ガス・ドロス除去機の評価を決定しました。

2. ソリューション:ダイカストに合わせたインライン脱ガスとドロス除去

保持炉の設計と鋳造サイクルに基づき、保持炉の出口にアルミニウム脱ガス・ドロス除去機を設置しました:

  • ロータリー脱ガスユニット
    ロータリー脱ガスシステムは、不活性ガスを溶湯に注入し、微細な気泡を発生させて溶解水素を捕捉し、表面に運びます。これにより、ガス気孔のリスクが大幅に低減され、特に高比率のスクラップアルミニウムを使用する場合に重要です。

  • フラックス処理と機械的ドロス除去の組み合わせ
    このシステムは、フラックス注入と専用のスキミングツールを組み合わせて、溶湯から酸化膜と非金属介在物を除去します。よりクリーンなアルミニウムは、ダイキャビティに持ち込まれる介在物が少なくなり、内部欠陥のリスクが低減されます。

  • ロシアの工場環境に適応した機械設計
    機械構造は、限られた炉前スペース、典型的なオペレーターの習慣、および現地のメンテナンス能力を考慮して設計されました。インレットとアウトレットの高さは、既存の保持炉と鋳造システムに適合しているため、工場はユニットを統合するために大規模なレイアウト変更を必要としませんでした。

  • プロセスの可視性と調整可能なパラメータ
    オペレーターは、合金グレード、スクラップ比率、およびラインのタクトタイムに応じて、ローター速度、ガス流量、および処理時間を調整できます。これにより、「ワンサイズフィットオール」の設定ではなく、異なる合金やバッチ条件に対してターゲットを絞った溶湯精製が可能になります。

3. 結果:初回パス歩留まりの向上とより管理された金型寿命

アルミニウム脱ガス・ドロス除去機を使用した生産期間の後、ロシアのダイカスト工場は以下を報告しました:

  • 内部欠陥の顕著な削減
    X線検査の合格率が向上し、主な欠陥はガス気孔/介在物から、より管理しやすい寸法問題へとシフトしました。これにより、初回パス歩留まりが向上し、スクラップと手直しが削減されました。

  • 金型侵食と付着の減少
    よりクリーンな溶湯は、金型表面への攻撃と堆積を減らし、金型メンテナンス間隔を延長し、予期せぬダウンタイムを削減しました。

  • スクラップの有効利用率の向上
    溶湯の清浄度が向上したことで、工場は品質を犠牲にすることなく、より高い割合のスクラップとリターン材を使用することに自信を持つようになりました。これにより、良品鋳造あたりの原材料コストが直接的に削減されました。

最新の会社の事例について
ソリューションの詳細
Created with Pixso. 家へ Created with Pixso. ソリューション Created with Pixso.

ガス気孔率と介在物が高すぎる? ロシアのアルミニウムダイカスト工場は、溶湯品質を改善するためにアルミニウム脱ガス&ドロス除去機を使用しています

ガス気孔率と介在物が高すぎる? ロシアのアルミニウムダイカスト工場は、溶湯品質を改善するためにアルミニウム脱ガス&ドロス除去機を使用しています

1. プロジェクト背景:スクラップ比率の上昇、溶湯品質が隠れた脅威に

このロシアのアルミニウムダイカスト工場は、主に自動車部品と機械ハウジングを製造しています。原材料コストを削減するため、チャージにおけるスクラップアルミニウムとリターン材の割合を着実に増やしてきました。しかし、いくつかの問題が顕在化し始めました:

  • 内部ガス気孔と介在物の増加 – X線検査では、内部欠陥による不良率の上昇が示されました。

  • 金型侵食と付着の加速 – 不純な溶湯は金型表面への化学的・機械的攻撃を増加させ、金型メンテナンス間隔を短縮し、ダウンタイムを増加させました。

  • 炉の変更だけでは問題は解決しなかった – より優れた溶解炉を使用しても、根本原因は残っていました:工場には、堅牢なインラインアルミニウム溶湯精製工程が欠けていました。

経営陣は、保持炉と鋳造の間にアルミニウム脱ガス・ドロス除去がないと、スクラップ率目標の達成は非常に困難であると認識しました。そこで、溶湯をオンラインで清浄化するためのアルミニウム脱ガス機/アルミニウム脱ガス・ドロス除去機の評価を決定しました。

2. ソリューション:ダイカストに合わせたインライン脱ガスとドロス除去

保持炉の設計と鋳造サイクルに基づき、保持炉の出口にアルミニウム脱ガス・ドロス除去機を設置しました:

  • ロータリー脱ガスユニット
    ロータリー脱ガスシステムは、不活性ガスを溶湯に注入し、微細な気泡を発生させて溶解水素を捕捉し、表面に運びます。これにより、ガス気孔のリスクが大幅に低減され、特に高比率のスクラップアルミニウムを使用する場合に重要です。

  • フラックス処理と機械的ドロス除去の組み合わせ
    このシステムは、フラックス注入と専用のスキミングツールを組み合わせて、溶湯から酸化膜と非金属介在物を除去します。よりクリーンなアルミニウムは、ダイキャビティに持ち込まれる介在物が少なくなり、内部欠陥のリスクが低減されます。

  • ロシアの工場環境に適応した機械設計
    機械構造は、限られた炉前スペース、典型的なオペレーターの習慣、および現地のメンテナンス能力を考慮して設計されました。インレットとアウトレットの高さは、既存の保持炉と鋳造システムに適合しているため、工場はユニットを統合するために大規模なレイアウト変更を必要としませんでした。

  • プロセスの可視性と調整可能なパラメータ
    オペレーターは、合金グレード、スクラップ比率、およびラインのタクトタイムに応じて、ローター速度、ガス流量、および処理時間を調整できます。これにより、「ワンサイズフィットオール」の設定ではなく、異なる合金やバッチ条件に対してターゲットを絞った溶湯精製が可能になります。

3. 結果:初回パス歩留まりの向上とより管理された金型寿命

アルミニウム脱ガス・ドロス除去機を使用した生産期間の後、ロシアのダイカスト工場は以下を報告しました:

  • 内部欠陥の顕著な削減
    X線検査の合格率が向上し、主な欠陥はガス気孔/介在物から、より管理しやすい寸法問題へとシフトしました。これにより、初回パス歩留まりが向上し、スクラップと手直しが削減されました。

  • 金型侵食と付着の減少
    よりクリーンな溶湯は、金型表面への攻撃と堆積を減らし、金型メンテナンス間隔を延長し、予期せぬダウンタイムを削減しました。

  • スクラップの有効利用率の向上
    溶湯の清浄度が向上したことで、工場は品質を犠牲にすることなく、より高い割合のスクラップとリターン材を使用することに自信を持つようになりました。これにより、良品鋳造あたりの原材料コストが直接的に削減されました。